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第二代了,一套最近很火的拓足 b m c u 配件,历经长达两分钟的疯狂组装,拓足 a 一 瞬间变成多色打印机! two thousand years later! 拿到螺丝,咔咔就是拧!先装磁力轴,再装轴卡扣, 再装一个小扳手。 装好螺纹轴,再给电机抹点油, 压好齿轮和电机组装上下壳,咔嚓一声就能好。再拧五颗小螺丝,彻底把它固定死都可以!第一个挤出机搞定了,一模一样的,再来三套! 先装三个小扳手,再来三套上下壳齿轮全都抹点油,电机记得焊上线, 咔咔合上三个盖, 四个挤出头,整整齐齐按顺序装到底座上, 插好主板排线,拧上小螺丝, ok! 完工了! nice! 经过两分钟的组装, a e 已经正常识别到 ims, 可以 开始多色打印啦!

如各位所见,我的 a 一 现在已经被大卸八块了,因为他凉了,因为最近龙泡泡真的很火,导致我在疯狂的打印这种大理石耗材,那这种比较好的大理石耗材其实都要添加石粉,那石头的主要成分是二氧化硅和碳酸钙, 那对这种金属原件的磨损其实是非常大的,突然在前两天这个打印机打着就变成这个样子了,非常的麻麻赖赖,然后就一直报错,说这个挤出机无法挤出耗材,那第一反应必然是喷嘴堵了, 可是我换了两个喷嘴之后,他依旧是这样的现象,那这个时候我的怀疑对象就变成了极速机齿轮。那 a 一 的极速机其实也不难拆,他不用从背面拆,依旧是从正面拆,其实感觉跟 p 一 的拆卸难度差不多。那当我打开这个极速机齿轮之后,我就发现了问题, 首先我的 a 一 并没有更换原厂的极速机齿轮,也就是他不是硬化钢的,还有就是可以看到 这个挤出机齿轮的表面已经开始啃料了,这个挤出机的齿轮已经开始把料的表面成分给磨损下来, 并且把它藏在这个沟壑里面,这就会导致在进料的时候会更加的打滑,最后挤出机打滑传感器认为你这个挤出机没法正常供料了, 所以这就是这个技术机齿轮中间的这个凸起部分,也就是现在变成银色的这部分磨损过于严重。 还有一点就是原厂的这个技术机齿轮,我不知道是磨损的原因还是设计的原因,而我认为应该是设计的原因,他的这个从动尺这边内部是一个完全光滑的设计, 那这样的话就导致在进料的时候,只有这一侧的齿轮上面的牙在啃料,自然这个进料的效果咬料的这个力度就会差很多, 那因此我就在网上购买了这种改进版的,首先它从动轮这边也变成这个带齿牙的齿轮了,还有就是它整个这个壁都是金属的,然后另一侧也是变成了这种金属的齿轮, 两个都是硬化钢的材料,齿轮部分是硬化钢的,然后表面有这个 dlc 的 图层,那我们把它换上来看看能不能解决问题。 那首先给这个尼龙齿轮,一定只给尼龙齿轮部分微微的上一些润滑油,千万不要把油滴到里面的这个咬合齿轮上,然后把它塞回去,转一圈让油抹开, 然后我们擦一下多余的油。我们装完这个主齿轮之后呢装这个虫洞齿轮,首先先把这个纤维弹簧的这个固定螺丝给它松开一部分,然后我们把这个塞进去, 把这个弹簧加纤维块放进去,放进去之后呢,我习惯是先要把这个紧上, 防止这个东西串位,然后把它推到底,确认一下松紧度没有问题,位置到位了,然后再把这个挤出机前盖给它扣回去, 扣的时候呢要稍微按着点这个虫洞壁,然后把它塞回去, 然后我们先不着急装这个切刀啊,它一共是有一二三四四颗螺丝, 螺丝呢我建议是对角去拧,这个很隐蔽啊,这个螺丝在这个洞里面,然后我们从侧面这个位置拨动一下,确认一下齿轮能正常转动, 然后看一下里面的这个挤出机齿轮咬合位置也是正常的,然后这个从动臂也能正常的被按动。 ok, 然后这个时候我们把上面的进料口给它塞回去固定好,这个时候我们再把切刀装回去, 然后我们装回喷嘴,我现在为了维修方面已经习惯性的用 h r d 的 喷嘴了, h r d 的 喷嘴和 a e 完全通用,用着一点问题都没有。硅胶套, ok, 前盖, 然后我们开机好,开机没问题,这个时候我们把这个料管插回去, ok, 一定要插紧啊,然后我们跑一个手层检测试一下它是不是正常了, 可以看到现在在非常正常的基础耗材,其实大家在这个缝隙就能观察到自己的几处机齿轮的状态, 你在这就能看到你的挤出机齿轮表面有没有啃料,有没有就是那种料的残渣,有的话就证明你的挤出机齿轮其实差不多了,就该换了。 那现在挤出正常之后,我在打印首层的时候还是出现了非常严重的波浪纹, 但是我打了这个小船模型,可以看到这个小船模型的侧壁很光滑,因为我的热合成石已经换过了,没用多长时间,我以为他不会出问题,不过确实也没分层,但是后面这四颗螺丝松了, 所以其实这个东西在换完之后,我的建议就是把它扭开,然后上点螺纹胶再拧回去,因为我现在用螺丝刀拧他其实是很松的, 就是轻轻的就能带动,所以这个真的是一个很大的问题。现在已经紧完装过去了,正在打首层检测,目前来看是没有问题的, 应该就是合成石松了,导致产生这个非常烂的纹路,那在调完参数之后,这个手层打的就很正常了,然后大家忽略这个破碎啊,因为这个是冷打板太黏了,我在拽的时候直接用力的去拽,给它拽烂的,我们就看这个 正常的这个底层部分都是非常 ok 的。 那如此来看的话,其实 a 一 的这个打印头里面还是有不少隐藏隐患的,都是会在两三千小时之后显现出来, 尤其像我经常打这种纤维材料和这个石头材料的,你看我才两千一百多个小时,就已经出现了极数级齿轮磨损,导致无法正常供料,然后喷嘴已经不知道换了多少个了, 然后他这个热合成使也已经换过了,而且还出现了松动的情况,当然皮带我也较准好几遍了,因为这个皮带也是有松动的状况,所以他跟其他机器的差价在长期使用的时候也就体现出来了。 所以总结一下,如果你的 a 一 出现了像我这样打着像毛毡的这个底面,然后挤出机错误,无法正常供料, 那就检查三个地方,第一是你的极速机齿轮是否已经磨损严重不能用了,第二就是你的热合成时是否已经分层更换,或者更换完之后他又松动了,那第三就是你的喷嘴是不是已经烂了堵了。 所以这就是拯救 a 一 打印头部分的所有问题。如果大家有什么类似的疑问,或者是有类似的状况,可以在评论区里跟我互动,或者加入我的粉丝群大家一起交流,那么感谢大家的收看,希望永不炒面 a 一 永远不死,我们下期再见!

ok, 又煮好了一台,让我们来做一个上机测试,可以把它安装上去 接一下这个管子,注意装管子这个地方要按到底。 好,这根线,这根线记住一定要关机状态下 好插好。好, 可以看到这边 ms 已经成功识别,然后我们来做一下上料, 好,四个料全部上好。好,可以看到这边已经全部都已经记录进来了,就都已经识别到了。然后这边如果你要改颜色的话,就是点中它,然后点编辑, 然后改材料,这些都是 p l a 的, 然后第一个是白色,也选个白色,确定好,等一下这个就会变 好,就这样把四个都改一下就 ok 了,然后你需要哪个进料,就这样去选择。呃,然后这就是这个调试。哦,好,这台又发走了。