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成品机太贵怎么办?今天分享一个鞋修方法,低成本自制航模之手抛机改装教程,自己看看省下多少钱。第一步,准备材料,手抛飞机是必备的,剩下的都在这里了, 赶紧结束。第二步,开割飞机按照原有凹槽线切割出负一档升降座,记得将边缘的一小部分切割成四十五度角,随后用纤维胶带代替铰链粘贴到原始位置,保证各个座面的灵活使用。接下来测量驾驶舱大小,就挖空 用来放置电调节收机,在机身下方挖一个洞放置电池,同理按大小挖出座机舱电机舱分别嵌入后,用热熔胶加固,尽量减少突出,以保证飞机的空气动力学性能。 最后可以用碳杆将机翼和尾翼整体加固,使飞机更加皮实耐造,不怕炸机。第三步,连接组装 正确连接电路,安装所有设备后,通过移动电池位置调整重心,使飞机平放时机头微微上翘为宜。这种改装成本约一百到两百元,省钱的同时既能体验 diy 的 乐趣,还能学习航模原理,快去试试吧!关注我,带你解锁更多航模和无人机的干货内容!

好,今天这期视频呢,主要是因为我从垃圾堆里翻出了这么一套库存的遥控器,这个当时应该是花了二十二块钱买来的,我印象非常深,嗯,这是一个玩具级的三通道遥控,可以控制油门,然后这个是横滚,这个是俯仰。嗯,为此呢,我特地为了把它利用起来,我特地又花了斥资四块钱去买了一个飞机, 我想把它装到这个飞机上去,把这个泡沫飞机改成一个遥控飞机。正当我把这个飞机做的都差不多快要做好的时候,发现一个很严重的问题,嗯,这个遥控的接收板呢,虽然说它的距离还是挺远的,可以到达个三百米左右,但是它是适配于有刷电机的,那么 往前推,那么往前的油门就加大,那么往左推,它是左电,就是横向的这个电机正转,往右推是这个电机反转,那么就有一个问题,因为,呃,我,我需要,我需要控制这个机翼, 呃,这样,这个舵机这样运动的话,我需要五十赫兹的标准航母信号,包括这个尾翼平尾。那怎么办呢?我只能想办法把这个有刷的这个电机正反转的信号,我去转换成这个,呃,舵机信号,或者说叫无刷信号。于是呢,我就去买了这么个东西,斥资整整十二块钱 买了这么个东西,商家说他可以把有刷信号转换成无刷信号,那我想无刷信号,那电调的信号和舵机信号不就一个东西吗?那我就把它买回来了,买回来之后一用,我靠,不对啊,这玩意是单向的, 也就说你可以用在油门通道上面,那么它可以把这个有刷的这个转速信号转化成无刷的这个油门信号。但是你你把它放在这个横滚和负向轴上的时候呢,它只能往一个方向运动,就是它只只管大小,不管方向,你往左它也是变大,往右它是变小,但是它不能控制方向,那不行那,那我这个记忆只能往一边偏转,这这肯定不行, 但是呢,上帝为你关上了一扇窗,往往会为你打开一扇窗户。我研究了一下,发现呢,这个芯片它不是个硬件芯片,它是一个单片机, 上面印着我熟悉的字眼, s t c, 那 我又定定一看呢,这个东西上面写着, s t c 八 g k 零八 a。 好, 那就破案了。这个其实是一颗单片机来的,他用一个单片机采用了这个有刷的信号,之后呢,通过计算再输出一个无刷的这么一个四伏控制信号。 于是呢我就去上网查了一下这个八个角的芯片,这个小单片机它的引脚分布是怎么样?那么功夫不负有心人,我已经给大家放在这了,它的二角和四角是两角电源,剩下六个角全部都是 i o 可以 用的,那么其中六号和五号它是下载角,所以它是引脚附用的,它用来下载程序的,我们用串口接上之后,就可以用 stc s p 来对它进行烧录工作。那么我的安排是这样的, 有刷电机的信号,它是两根线,所以我们采取两路输入,然后加上电源和两路电源,然后加上一路信号输出,我们还剩三个引角。所以为了充分利用起这颗单片机的话,其实我们可以做两路,两路信号转换,一颗芯片就可以做两路信号转换, 而这颗芯片的卖家呢,显然他只用到了两个 i o, 而且还是两个串口 i o 去做了一路的单向信号转换。那我就很不爽了,我是一个必须要把东西利用到极致的人, 于是呢,我就花了一点点的时间把这个烧录的引角先给他焊上线,我又花了一点点的时间根据他的引角定义写了一个板上资源的分配图。然后我又花了一点点的时间 写了一下这个逻辑参数,目前的话是以五十赫兹的标准航模信号输出,然后中位放到一千五呃,两路正反转。按照我刚才的设计逻辑,当然这里也小小的借助了一下 ai, 因为他写的代码比我漂亮很多,我是不会去写这种注式的。 然后我们设定一下运行频率,我们这边我想让它运行的快一点,我改到二十四兆赫兹。然后,然后我们在 alt put 这里选择生成固件啊,点击 ok, 然后我们在这个 project 里面啊选择 build target 好, 我们的电脑非常牛逼,只花了零点,零点零零就发现了零个错误,完成了编辑。好,那么接下来我们就要开始烧录, 收录的话,我们打开 t c s p 这个收录文件,这个做的非常的我只能说非常的中国特色。好吧,就就就特别乱七八糟。好,但这不重要,我们在这里选好刚才私印上写的这个 g e k 零八 a 的 这个芯片。然后啊我们,然后我们又从我们垃圾堆里找出了一根 usb 转串口的线, 然后我们在这里选择打开程序文件, dj 点 h e s。 为什么叫 dj 点 h e s, 因为这个叫舵机啊, dj, 好, 打开文件成功。呃,在这里我们需要选择一样的二十四兆赫兹,我已经提早选好了,然后我们现在开始给它插线, 我们又花了一秒钟的时间把线除了正极之外都给接上,然后我们在这里选择我们的 c h 三四零的这个芯片,还有这个 usb 转换口,然后我们点击下载编程,好 好,程序,闪退了,但是没有关系,闪退以后他重新打开,他跳出了一个巨大的广告,给他家自家的单片机做广告,我们选择不去管他,这就是为什么我说这个产品一言难尽。好,我们重新打开,依旧是选好芯片,选好这个 usb 转串口,这里我们依旧是选到二十四兆赫兹,然后我们打开程序文件, dj, 点 h e x, 选择下载和编程,这里一定要这个复位要用到口上,选择下载杠编程,然后正在检测目标单片机,这个时候我们把这个正极给它扣上, 好,非常的迅速啊,带大家看一下发生了什么啊,他重新握手了这个频率,然后,呃,就是烧录了一些东西吧,然后操作成功, 我们就可以拔掉这个了。好,我们又花费了一丢丢的时间把这颗 mg 幺六幺六 g 的 m x 幺六幺六 g 的 芯片给它吹下来,我们现在已经不需要它了,并且我已经找到了它的原理图,找到了它的信号是从哪来的,现在我们就把信号嫁接到我们的新的带面机上。好的,非常好,我们现在根据原理图已经把我们的外挂芯片 嫁接到了被拆掉的 mg mx 幺六幺六 g 的 这个芯片的位置,所以我们自制的这个芯片已经替代了他的工作,让我们来看看他工作的怎么样。 ok, 我 只能说 perfect! 整个系统花费了大约三十块钱,但是却吊打我这里的一种遥控系统。 今天这期视频就到这里了,就我们成功的改造了这一套遥控系统,从有刷控制信号改造成了无刷控制信号,如果喜欢的话,记得一键三连。

