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首先准备一张 a 四纸, 找到下载到内存卡里的调屏制代码文件,进行手动调屏, 调整热窗下方左右后中位置的旋钮,顺时针为紧,逆时针为松。 准备好 a 四纸,放在喷嘴下方,调整热床旋钮能刚刚好 a 四纸的空间进行抻拉,有轻微阻尼感即可。 喷嘴到指定位置会停留三十秒的时间,三个位置重复三遍即可完成手动调屏, 放入打印板进行校准, 等待校准完成。 选择好对应的耗材, 点击教程,选择流量比例手动校转,点击校转, 找到最光滑工整且没有缺料的方块数字。 最简单的方法就是用水星笔画线法找出画出来的线均匀且没有溢出的方块。 回到切片软件,点击下一步,输入刚刚最光滑数字的方块,然后再次点击校准,进行细条。 第二次的细条步骤和上一步一样, 还是用水性笔画线方法找出最光滑且整洁的数字, 点击下一步,然后输入最光滑工程的数字和耗材预设的自定义名称, 点击完成就调试好了流量比例, 点击动态流量进行手动校准。 耗材那里选择刚刚预设好的自定义名称进行动态流量校准, 找到粗细最均匀或者接近的线条, 回到切片软件,输入最接近均匀线条的数值进行保存。 最后点击设备对应的耗材,选择刚刚调试的动态流量预设 最后同步信息,选择耗材预设好的自定义名称。打印首层,看看质量,如果没问题就可以让你恶黑奴姬帮你没日没夜的造物啦! 看看打印首层的质量,非常好,像磨砂感的纸一样能透光。如果你的质量有问题,就是手动调屏没调好,可爱的红心给一个吧!

如各位所见,我的 a 一 现在已经被大卸八块了,因为他凉了,因为最近龙泡泡真的很火,导致我在疯狂的打印这种大理石耗材,那这种比较好的大理石耗材其实都要添加石粉,那石头的主要成分是二氧化硅和碳酸钙, 那对这种金属原件的磨损其实是非常大的,突然在前两天这个打印机打着就变成这个样子了,非常的麻麻赖赖,然后就一直报错,说这个挤出机无法挤出耗材,那第一反应必然是喷嘴堵了, 可是我换了两个喷嘴之后,他依旧是这样的现象,那这个时候我的怀疑对象就变成了极速机齿轮。那 a 一 的极速机其实也不难拆,他不用从背面拆,依旧是从正面拆,其实感觉跟 p 一 的拆卸难度差不多。那当我打开这个极速机齿轮之后,我就发现了问题, 首先我的 a 一 并没有更换原厂的极速机齿轮,也就是他不是硬化钢的,还有就是可以看到 这个挤出机齿轮的表面已经开始啃料了,这个挤出机的齿轮已经开始把料的表面成分给磨损下来, 并且把它藏在这个沟壑里面,这就会导致在进料的时候会更加的打滑,最后挤出机打滑传感器认为你这个挤出机没法正常供料了, 所以这就是这个技术机齿轮中间的这个凸起部分,也就是现在变成银色的这部分磨损过于严重。 还有一点就是原厂的这个技术机齿轮,我不知道是磨损的原因还是设计的原因,而我认为应该是设计的原因,他的这个从动尺这边内部是一个完全光滑的设计, 那这样的话就导致在进料的时候,只有这一侧的齿轮上面的牙在啃料,自然这个进料的效果咬料的这个力度就会差很多, 那因此我就在网上购买了这种改进版的,首先它从动轮这边也变成这个带齿牙的齿轮了,还有就是它整个这个壁都是金属的,然后另一侧也是变成了这种金属的齿轮, 两个都是硬化钢的材料,齿轮部分是硬化钢的,然后表面有这个 dlc 的 图层,那我们把它换上来看看能不能解决问题。 那首先给这个尼龙齿轮,一定只给尼龙齿轮部分微微的上一些润滑油,千万不要把油滴到里面的这个咬合齿轮上,然后把它塞回去,转一圈让油抹开, 然后我们擦一下多余的油。我们装完这个主齿轮之后呢装这个虫洞齿轮,首先先把这个纤维弹簧的这个固定螺丝给它松开一部分,然后我们把这个塞进去, 把这个弹簧加纤维块放进去,放进去之后呢,我习惯是先要把这个紧上, 防止这个东西串位,然后把它推到底,确认一下松紧度没有问题,位置到位了,然后再把这个挤出机前盖给它扣回去, 扣的时候呢要稍微按着点这个虫洞壁,然后把它塞回去, 然后我们先不着急装这个切刀啊,它一共是有一二三四四颗螺丝, 螺丝呢我建议是对角去拧,这个很隐蔽啊,这个螺丝在这个洞里面,然后我们从侧面这个位置拨动一下,确认一下齿轮能正常转动, 然后看一下里面的这个挤出机齿轮咬合位置也是正常的,然后这个从动臂也能正常的被按动。 ok, 然后这个时候我们把上面的进料口给它塞回去固定好,这个时候我们再把切刀装回去, 然后我们装回喷嘴,我现在为了维修方面已经习惯性的用 h r d 的 喷嘴了, h r d 的 喷嘴和 a e 完全通用,用着一点问题都没有。硅胶套, ok, 前盖, 然后我们开机好,开机没问题,这个时候我们把这个料管插回去, ok, 一定要插紧啊,然后我们跑一个手层检测试一下它是不是正常了, 可以看到现在在非常正常的基础耗材,其实大家在这个缝隙就能观察到自己的几处机齿轮的状态, 你在这就能看到你的挤出机齿轮表面有没有啃料,有没有就是那种料的残渣,有的话就证明你的挤出机齿轮其实差不多了,就该换了。 那现在挤出正常之后,我在打印首层的时候还是出现了非常严重的波浪纹, 但是我打了这个小船模型,可以看到这个小船模型的侧壁很光滑,因为我的热合成石已经换过了,没用多长时间,我以为他不会出问题,不过确实也没分层,但是后面这四颗螺丝松了, 所以其实这个东西在换完之后,我的建议就是把它扭开,然后上点螺纹胶再拧回去,因为我现在用螺丝刀拧他其实是很松的, 就是轻轻的就能带动,所以这个真的是一个很大的问题。现在已经紧完装过去了,正在打首层检测,目前来看是没有问题的, 应该就是合成石松了,导致产生这个非常烂的纹路,那在调完参数之后,这个手层打的就很正常了,然后大家忽略这个破碎啊,因为这个是冷打板太黏了,我在拽的时候直接用力的去拽,给它拽烂的,我们就看这个 正常的这个底层部分都是非常 ok 的。 那如此来看的话,其实 a 一 的这个打印头里面还是有不少隐藏隐患的,都是会在两三千小时之后显现出来, 尤其像我经常打这种纤维材料和这个石头材料的,你看我才两千一百多个小时,就已经出现了极数级齿轮磨损,导致无法正常供料,然后喷嘴已经不知道换了多少个了, 然后他这个热合成使也已经换过了,而且还出现了松动的情况,当然皮带我也较准好几遍了,因为这个皮带也是有松动的状况,所以他跟其他机器的差价在长期使用的时候也就体现出来了。 所以总结一下,如果你的 a 一 出现了像我这样打着像毛毡的这个底面,然后挤出机错误,无法正常供料, 那就检查三个地方,第一是你的极速机齿轮是否已经磨损严重不能用了,第二就是你的热合成时是否已经分层更换,或者更换完之后他又松动了,那第三就是你的喷嘴是不是已经烂了堵了。 所以这就是拯救 a 一 打印头部分的所有问题。如果大家有什么类似的疑问,或者是有类似的状况,可以在评论区里跟我互动,或者加入我的粉丝群大家一起交流,那么感谢大家的收看,希望永不炒面 a 一 永远不死,我们下期再见!

打印机空使不出料,料也退不出来,这就是卡挤出机的典型症状,来吧,再学习一下拆解维修挤出机,自从玩了这个三 d 打印机,时刻准备变身修理工,开拆提醒一下,第一步一定要关闭电源,千万不要带电操作。我们先把前盖拆下来, 拧松,切到螺丝,拔出刀片,断开打印头所有的连接线,拆下热端两颗螺丝向下垂直拔出喷嘴。接下来就是把挤出机拆下来, 拧下固定挤出机的几颗螺丝,拔出挤出机电源连接线,就可以很轻松的取下挤出机了。这时候因为卡料特氟龙管不太好拿下来,按压固定器用力拔出特氟龙管,漏出卡住的线材时,使用水口前将耗材剪断,这时候整个挤出机就完整的取下来了。 接下来就是重头戏拆解维修挤出机。取出卡住的耗材,首先拧下挤出机后盖的四颗螺丝,可以很轻松的取下后盖,将齿轮的轴承拿下来, 注意不要弄丢了。然后松开弹簧螺丝,找一个下边镂空的工具,使用螺丝刀把齿轮从另一侧轻轻的敲击,取出整个齿轮,齿轮卸掉后,就可以看到被卡住的耗材了, 使用剪前一段一段的剪断耗材,清理完所有的卡料,就可以按照之前的步骤逆向安装了。 这里要注意的是,挤出机装好后,可以使用一节耗材进行测试一下,看看挤出机能不能完美的工作,这样就可以避免重复的拆装。到这里就完成了整个挤出机的拆解维修工作。 装好之后,打印机又可以生龙活虎的为我们当牛做马了,整个过程看似很复杂,但是其实很简单, 破除的工程师还是很用心的,模块化的设计,拆解维修省心很多,只要能动手,你就可以拆解维修,觉得有用就点赞、关注、收藏,以备不时之需吧!

拓除 tpu 助力使用指南,死亡闪灯死亡颤抖声啊啊使用前需较准。 先剪一根一米多的废物耗材,再同时按住进退料键。 当白灯快闪,则进入校准模式,把废物耗材推进助力,它会自动停止 退出废物,丢进垃圾桶。校准完成。 接下来的声音是正常的, 打印时候按一次进调按键就不用管了,这样就可以愉快 t p u 了。打完可以再按下进调按键停止, 白了个白。

这是一台拓足的 ps 三 d 打印机,它的使用时长是五千九百五十六小时,今天我来分享一下这台打印机该如何维护。首先我们需要准备这种无纺布,昆仑二号的润滑纸,随便一个打湿了的抹布, 机器背后的盖子我已经拆下来了,这样方便夏天时散热。看一下这个风扇上面全是灰尘,这时候第一步我们使用微微湿润的抹布, 这些灰尘给它擦一下,擦灰尘的时候一定要记得关闭电源,擦完之后我们翻到正面来,在机器的内部会有很多的灰尘啊,非常的多,记得把它清理一下,机器的侧边也有很多灰尘,一样的都给它擦掉,擦的时候啊不用太小心翼翼啊,直接这样大面积擦也是可以的, 前方这个工具头的盖子是可以拆下来的,工具头这个位置的风扇上的灰也可以清理一下,给他这样子随意的擦一擦。这一步骤啊是大面积清理,越效率越好。灰尘清理完成之后,我们来处理碳感,使用这种无纺布,直接在碳感上啊进行擦拭,用力点擦, 擦完之后可以观察一下,这个上面是略带一些灰尘的,切记啊,这个碳感是不要给它涂润滑脂的,只要无纺布把它擦干净就可以了。最后一步来涂昆仑二号润滑脂,依旧使用这个无纺布,先将丝杆给它擦拭一下,将里面残留的一些杂质和润滑脂处理掉,这样就有点白的发光的感觉,上面这种黑黑的 要给它擦掉,包括这边的光轴也给它擦一擦,也是把里面的一些灰尘还有油污给擦掉,这边这个也是最后一步,再来涂昆仑二号的润滑纸,直接涂在咱们湿感上面,上面涂一点点,下面涂一点点,不用涂的太均匀,因为咱们的热床会上下移动。这边这个也是昆仑二号的润滑纸,是非常不错的, 而且很划算的,一瓶可以用很久很久。就这样抹在光轴上面也给它抹一点点,包括这边光轴也给它抹一点点, 另一边的光轴也给它抹一些,别忘了后方还有两个要涂,一共有三根丝杆,五根光轴都要涂。涂好后开机点击机器里的校准, 重新校准一遍,自动校准之后,这台机器就完成了,我们又可以持续工作了。要知道破竹的三键打印机,它最大的优势是稳定,哪怕运行超过上万小时啊,也没有任何问题,所以大家放心大胆的去打印吧,像这种维护周期,个人觉得每一千个小时维护一次就完全足够了。

那如各位所见,这是一台打印头被大卸八块的拖猪 p e s。 那 作为一台五千六百多个小时的机器,其实他的挤出机我是一直没有进行维护的,虽然他没有出现挤出故障,但是可以看到最近打印的模型经常会在这种边角过度的位置出现缺料的情况, 像这个位置,然后我们再对比这两个模型,就是在这种边缘过渡的位置,你像这个位置画的都是倒角,他就会打成这种圆角,然后整体的这个层纹还有挤出的这个稳定度也是不太好的,可以看到这个位置 像这种有速度变化,挤出流量快速变化的位置,他就没有这边这个过渡的效果来的好。那我拆解观察之后果然不出所料, 虽然我更换了原厂的这个印花钢技术机齿轮,但是他也磨损的差不多了,我们看一下这个是原厂的技术机齿轮,他已经工作了五千六百个小时了,因为我回来我就要打 ptjcf, 第一时间就换了这个印花钢的, 他已经磨的基本上全是这种银色的痕迹了,然后里面的这个沟壕就是这种咬料的,这个沟壕就是几乎已经摸不出来了, 就几乎已经和底下的弧度平面是齐的了,然后从洞这边更加明显看,全部变成银色了,都快看不出 这个齿轮沟壕的形状了,所以他上面这个齿牙基本都磨没了。那我们再看一下新买的这个三方的,这是改进的,首先就是他用了这个铝合金的材料做了一个从洞壁,然后我们看一下里面的沟壕 是非常明显,而且应该是这种全黑色的,包括这边的这个齿轮也是可以看这个沟壕是多么的明显, 然后应该是这种全黑色的,所以说为了保证打印质量,我决定还是要把它换掉。那这里顺便说一下上齐的一个争议点啊,就是 a 一 这个从动齿是光的, 然后我说有齿牙应该会更好一点,那大家看这个 p 这边从动 b 从动齿这边就是有牙的,是有咬合牙的,但是评论区的另一位大哥点醒了我就是 这个设计,不光是这个地方有减配,就它其实这个位置也是一个减配,也就是 p 一 和叉一的技术机,它的这个从动臂是有一个从动齿轮的,那这两个齿轮是有咬合的,那这个齿轮这样的咬合在一起, 在这边被电机带动转的同时,它这个齿轮会强制的让从动臂这边的齿轮以铜速一起旋转,那它就是两边同时铜速一个挤料的动作,但是 a 一 这边就没有,它就取消了这个从动齿轮的设计, 那无论你是有牙还是没牙, a 一 的挤出机永远都只有这边一个齿轮以单方向的力度在挤着这个料往前前进,那他的挤出力度和挤出速度一定是没有这个好的。 那 p 一 的这个更换啊就要简单很多,因为他是挤出机,是一个模块可以拿下来的桌面操作,我们还是先给这个尼龙齿轮上油,然后我这边会给这个金属齿轮也上一点油, 但是一定要注意还是那个点,千万不要把润滑油溅到里面这个咬料的这个齿轮上,这样的话就会打滑,咬不住料,我这里稍微沾了一点,我要把它擦掉,然后从动臂这边,其实这个齿轮可以不上油,因为这边有一点就够了, 三方呢还送了两个这样的轴承,那原厂这个轴承呢,也是运行了五千多个小时了,所以其实应该一块把它都换掉, 那我这里没有专业的压这个轴承的工具,但是我也建议大家不要用螺丝刀直接去捅,可以用这个齿轮去把它放进去,然后给它压到位, 然后再把它拔出来,因为这个齿轮呢它这个面比较平整,压这个轴承的力度也会比较均匀,不会把它弄坏,然后对面桶里把它换了,然后我们换完之后呢,首先先把这个从动臂放进去, 然后我们再把这个主动齿轮放进去,然后我们在这转, 我们从这个缝隙这个位置往里看,可以看到这个齿轮被非常正常的带动旋转了,然后中间那个小圆孔就是你的料出来的位置, 然后我们转一圈,转一圈,确认上面没有润滑油,就是这个挤出齿轮上没有润滑油的话, 那就证明安装没问题,安全了。然后我们这个时候把这个压紧弹簧装回去这个小金属块不要忘了啊,它是冲着外侧的,我们把它塞进去,把这个长螺丝扭回去, 扭完这个螺丝之后,我们要确认一下这个螺丝的中间是压在他这个金属垫片中间的那个凹坑里的,不要偏了,偏了的话那我们就拧松,把它重新调一下位置, 这样的话其实我们这个几处齿轮就被非常紧实的压在里面,然后接下来我们把这个背板扣回去,是这样的一个形状,直接往上面装,然后四个短螺丝 拧紧的时候呢,还是建议以对角的方式去拧, 扭完之后我们试一下齿轮转动是否丝滑自然。然后大家在拆的时候,装的时候一定要注意这个霍尔传感器的排线,他是非常容易断的。 然后我们再检查一下,看一下这个上面的气动接头,就是里面的这个爪是否有损坏,然后气动接头这个弹力怎么样?因为我这个气动接头坏过一次,它坏了是可以单独更换的,它坏了就会导致你这个料料管完全卡不住, 就整个打印机,因为一个小系统接头就会不能运行。 p 的 这套计数机其实装回去挺方便的,我们直接把总成往上这么一扣,然后有三个小螺丝固定,下面一个, 右边这个缝里一个,上面这个位置一个, 然后我们开始往回接插头,首先是这个霍尔传感器,然后接料管,然后我们把切刀扶个位, 然后装这个喷嘴和喉管散热风扇的总成。 现在我们换完挤出机之后,再打一个大概同类型的电池盒,我们看一下打印效果怎么样。那现在中间这个就是我刚刚换完挤出机齿轮拿 ps 打印的,可以看到跟左边这个表面基本就一样了, 这个边缘过度啊都非常的好,然后也没有这种就是挤出不稳定导致的每一层的这种纹路,就像这个这样看这个反光 非常明显的区别就是你们敢相信这只是一个换齿轮就能改善的打印质量吗? 所以说当你出现这种打印问题的时候,不要光想着就是你的喷嘴可能出问题了,挤出机也是一个非常重要的参与打印质量决定程度的这么一个零件。那如果你的打印机也像我一样工作了好几千个小时, 我认为可能三千小时以上的时候就可以去检查一下。如果你的打印质量出现了像我这样的改变,变得很差了,你换了喷嘴,然后做了皮带的张紧也解决不了问题的话,那就像我一样,看看你的技术机齿轮是不是不行了。 那换下来的这套也不要扔,因为他没有坏,他只是打印质量变差了,万一哪天出个什么意外,你的几出几齿轮挂了,他还能做一个应急。那么感谢大家的收看,大家点点关注,加加粉丝群,我们下期再见!