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凝汽器不锈钢管束局部堵死,严重影响其运行效果,长此以往会大大降低气轮机运行的经济性和安全性。 面对如此严重的购类,不仅使用单位特别头疼,就连许多专业的清洗厂家也是束手无策。 我们公司采用化学加机械加物理三者相结合的方法进行专业疏通,即先化学清洗,使用专业药剂将构制软化,然后打开凝气器端盖,使用专用机械工具进行疏通。 机械工具可根据现场实际情况选择水钻或电锤等工具,然后根据凝气气管束的长度进行分段疏通,使用类似一米、三米、五米的专用秸秆进行疏通。 因为前期构制已经软化,所以大可不必担心疏通过程中会伤到管束。 疏通完毕后,再使用高压水射流清洗及软腔进行竹根清洗,软腔清洗过程中根据情况调节合适的清洗压力,根据情况也可以选择使用合适的旋转枪头,从而达到更好的清洗效果。这是整根管束疏通后的视频, 下面是管束疏通以后高压水射流清洗后的效果图。以上就是整个凝气器清洗过程, 下面是清洗效果展示图。

蒸汽在驱蚊机中做完工热适能转化为动能,温度和压力参数下降,称之为阀气。 从天蓝色所示低压缸出口出来的阀气被通入凝气器,凝气器管内通入的是来自江河湖海或冷水塔的循环水。蒸汽被循环水冷却凝结的水被称之为凝结水。在视频中以紫色所示 凝结水在凝气器内聚集,形成凝气器热景水位。由于气体变成液体,体积骤降,凝气器内压强小于大气压,形成负压真空。

凝汽器是火电机组冷源核心,真空一旦下降,不仅拉低机组效率,严重时还会触发停机,是运行中必须紧盯的关键隐患。今天就给大家梳理凝汽器真空下降的六大常见原因以及标准化应急处理措施。干货直接落地能用 凝汽器真空下降常见六大诱因,一、循环水系统故障,循环水流量锐减,净水温度超标,换热效率断崖式下跌,直接导致真空走低。二、凝汽器水位异常,水位过高会淹没换热铜管, 换热面积不足,水位过低则影响凝结效果,均会引发真空下降。三、真空系统泄露负压侧管道阀门法兰密封不严, 空气漏入凝气器,破坏真空环境。四、抽气设备故障,涉水抽气器出力不足,真空泵卡涩或备用泵未联动,无法及时抽出不凝气。 五、轴风空气异常,轴风空气压力偏低,温度不达标,外界空气从轴端漏入,恶化真空。六、凝结水泵故障,出力不足或发生气化凝气气水位调节失控,间接引发真空问题。 真空下降应急处置五步走,按优先级来保命关键一、先判趋势,控风险,优先关注真空下降速率降至八十七 k 帕时,及时留意报警信号,达到八十一 k 帕,立即连起备用真空泵,遏制下降趋势。 二、手查循环水系统,快速核对循环水压力、温度、流量是否正常,检查滤网是否堵塞,异常时立即启动备用循环水泵。 三、再调轴封保密封,检查轴封空气压力、温度,及时调整至额定值,杜绝空气漏入。四、校准水位稳工况,查看凝汽器水位是否在正常区间,偏高偏低,均需调整凝结水,再循环恢复水位稳定。 五、保底减负荷停机若真空跌至七十五 k 趴且持续下降,严格按规程减负荷至百分之五十以下,一旦降至六十五 k 趴,果断执行故障停机,避免设备损坏。

路虽远,行则将至。事虽难,做则可成。不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海。漫漫长途,终有回转。余味苦涩,终有回甘。天下大事,必做于细,天下难事,必成于易。 不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。 你在烟火红尘里谋生,也在沧桑流年里寻梦。这些年,你成熟了许多, 也沉默了许多。我想这些年你一定过得很辛苦吧!当然,我知道你很坚强,可你坚强背后明明藏着许多脆弱。 我也知道你很懂事,可是你是受了多少委屈才撑起今天懂事的你。我知道你很快乐,可我也感受到你快乐背后所拼命掩饰的落寞。 我也知道你很乐观,因为你也知道你是孩子和全家的脊梁。 在此刻,我只愿你步履余生,清风自在,家人团坐,灯火可亲。亲爱的朋友,加油!


气机真空泵一运行,里面的转子就跟个坐不住的小孩似的,前后乱窜。别小看这不起眼的小动作,他可不是闹着玩的,搞不好就会磨坏密封,让轴承发烧,甚至连真空度都保不住,最后拖累整个机组的效率。 其实这就是轴向窜动量超标了,很多新手一听到调整窜动量就头大,觉得肯定得用一堆精密仪器搞复杂计算。但说真的,这事没那么玄乎,今天我就用大白话把调整逻辑讲透,三步就能搞定,连刚入行的新人都能照着做。 首先得把基础概念拎清楚,不然调的时候容易摸不着北。气机真空泵的轴向窜动量, 说白了就是转子在轴方向上能前后移动的最大距离,有点像家门的开合幅度,太大了关不严实,太小了又容易卡壳。这个数值不是固定死的, 一般厂家都会要求在零点一五到零点三五毫米之间,具体的得翻设备说明书,以厂家的为准。只要超过这个范围,就得赶紧动手调,别拖着调之前的准备工作不能省,但也不用太复杂。 工具方面,塞尺、扳手是必备的,百分表有最好,没有的话找几张薄纸片也能粗略判断的大概。关键是安全第一, 先停机断电,一定要等转子彻底停下来再动手。另外,轴承端盖和推力盘周围的油污杂物都得清干净, 这些东西看着小,粘在测量部位上,数据就不准了,等于白忙活。准备好就进入正题。第一步,先测准当前的窜动量,把百分表固定在泵体上,表头对准转子轴端就行。然后用手轻轻前后推一下转子,注意动作要轻,别用蛮力。 百分表上显示的最大差值就是实际的窜动量。打个比方,要是测出来是零点五毫米,那明显超了,必须赶紧调整核心调整步骤全在推力轴承的间隙控制上,记住,这三步基本就稳了。 第一步,先找到关键的调整垫片,打开真空泵的轴承端盖,就能看到推力轴承两侧有那种圆形的薄垫片,一般是铜的或者钢的。说白了,转子窜不窜、窜多少,全靠这些垫片的厚度说了算。 你可以这么理解,哪边的垫片增厚了,转子就会往反方向挪,哪边的垫片剪薄了,转子就会往这边靠。这个对应关系一定要记牢,不然调反了更麻烦。第二步,就是算准垫片该增减多少。 举个实际的例子,假设厂家要求的标准窜动量是零点二毫米,咱们实测出来是零点五毫米,这就说明间隙太大了,得减垫片减多少呢?很简单,实测值减去标准值就行, 这里就是零点三毫米,你可以在两侧各减零点一五毫米,要是转子蹿动有明显偏向,也可以侧重调其中一侧。 这里有个小细节必须注意,垫片一定要平平整整的,不能有毛刺,不然装上去轴承受力不均匀,新问题又冒出来了。第三步,也是最关键的一步,复测校准垫片调好后,把轴承端盖装回去, 再用百分表测一次窜动量。要是还没在标准范围内,就在拆端盖微调垫片重新测量,多来一两遍总能调准。 等数值合格了,别着急收工,开机试运行一下才放心,听听真空泵有没有异响,摸摸轴承温度正不正常, 再看看真空度稳不稳定,这些都没问题,才算真的调整到位。最后再跟大家分享几个实战中总结的小贴士,都是能避坑的经验。调整垫片的时候千万别一下子增减太多,每次调零点零五到零点一毫米就够了,慢慢调才不容易出错,免得过度调整让转子卡涩。 要是发现垫片已经老化变形了,别犹豫,直接换新的就垫片,留着只会影响精度,还可能让设备出问题。 还有就是日常巡检的时候,多留意一下轴向窜动量,发现苗头不对就及时处理,把小问题掐灭在萌芽里,总比等它变成大故障再抢修强。 说来说去,气机真空泵的轴向窜动调整,核心就是通过电片控制推力轴承的间隙,只要把测量调整腹侧这个逻辑吃透,操作的时候细心点,根本不算什么难题。当然,如果调整完还是窜动超标, 那可能就不是垫片的问题了,说不定是推力轴承磨损了或者转子弯了,这种情况就得进一步检查维修,别硬撑着。

为什么气轮机启动中,在百分之五十额定负荷前,凝汽汽水位要保持高水位,而超过百分之五十额定负荷后,要改为低水位运行?因为凝汽汽热井上皆有某些疏水管, 例如汽机本身、疏水扩容器、疏水管、低压加热器、疏水排凝汽气管等机组启动百分之五十额定负荷以下时,气轮机的排气量较少,通过凝结水泵出口 调节气门与凝结水,在循环门维持凝汽器七侧高水位运行,可确保输水管管口浸没在水面以下,这样 当输水进入热井,就不会直接冲入凝汽器而发生撞击震动,可以减少铜管的损坏。机阻带百分之五十额定负荷以上,气轮机的排气量较大时, 关闭凝结水再循环门,适当开大凝结水泵出口调整门,利用凝结水泵的气蚀原理,自动维持凝气器滴水位运行,可减少人工调节量,并能降低场用电消耗。

凝汽器循环水温差、端差、过冷度三大指标记错一个就可能影响机组经济运行。大家好,我是电力正工。第一,凝结水过冷度严格控制在二摄氏度以内,理想控制在零点五到一摄氏度, 就是指凝结水温度比排气式饱和温度低多少度,超标会腐蚀管道,凝结水含氧量升高,造成冷端热量损失,降低基组循环效率。如果超了,需排查凝气器热井水位是否过高,抽真空系统异常、换热管束泄露等问题。 第二,凝气器端插按水温分三档,循环水进水小于等于十四摄氏度,端插小于等于九摄氏度, 十四到三十摄氏度,端差小于等于七摄氏度,大于等于三十摄氏度,端差小于等于五摄氏度。过大就是凝气器换热管脏了或真空漏空气了。 第三,循环水温差一般控制八到十二摄氏度最经济,这是循环水吸热后的温升太小,费电太大,又换热差,要结合端差真空一起判断你们端差控制在多少,欢迎留言交流,感谢!


凝气器安装的时候,咱们刚说了,凝气器实际是它不属于我们的啥取轮机,它是低压缸,做完工了以后是气,我们要把这个气变成水, 变成水实际是个换热器。我们外头这个外壳和低压外下钢帘里面是一堆管道,这个管道我们通的,通的是冷却水,然后气进来冷却以后凝结成什么水?但对这个凝气器来说,我们首先是装的这个壳体, 这个壳体他是个定位的,因为他的位置比我们的啥外下缸还低,所以先装凝器器,但是凝器器你会让我们里头那个川管很麻烦, 你要等把管道全穿完再去装外下缸,那就会让会耽误工期。一般我们是把壳体先就位,就位完我们去装我们的外下缸。外下缸装完,我们装中压缸的时候,我们这时候进行穿管连接啊,但是 这时候就有一个事,我们这个宁七七,你知道是要把气变成水,我们要让他充分换热,所以宁七七体积很大,而且宁七七是从气变成水,他会变成重量的变化,所以我们要卸载,这个重量变化很多,我们就要用弹簧制作,就有点像我们的工业管道那个弹簧支架一样, 所以这时候我们用了弹簧支座,我们是落在这个凝气器基础上,凝气器他既然你跟要加了弹簧支座,他一定会有啥重量的高低的一个啥变化,那这个变化我们又想凝气器相当一个管道, 我们用要求和设备连的时候一定叫柔性连接,你不能直连,直连呢,你这个接口这就毁外力,要么改变了外下缸的尺寸,要么让外下缸变形,外下缸是啥?我们待会讲,那是个基准,低压缸 是基准,他变形了,那你的中压、高压都不通轴了,对吧?这就会影响你安装精度。所以这时候凝气器和低压缸这个排气口,我们安装就是类似我们说的管道和设备, 那管道和设备我们叫柔性,但是这很明确,因为这是低压缸,这是你的凝气器外壳和它,我们这样一定是柔性的,我们可以进行啥上下进行变形,但是他不会让你受力,所以我们专门叫伸缩性能的中间连接段, 目的就是凝气器和气缸连接的过程中,第一你不能有外力去改变气轮机的定位尺寸,第二是不能给气缸施加额外的盈利,你给他施加额外盈力以后,运行过程中有可能产生什么位移啊,这需要注意。而等内部的设备就是我们凝气器组装完 以后,我们要去做实验,咱们会绕高的话,一定是那个气侧,我们气侧通过你的冷却水管他才变成水,所以高端是在气侧,所以我们在气侧要做什么灌水实验?那灌水实验他的灌水高度是多少?今年需要我们注意,以前我们考试会有, 他是告诉你是高于冷却水管一百,我们现在很明确告诉你,灌水高度是在那个气风的挖窝以下一百, 因为你还不能到戚风那个洼窝,到戚风那个洼窝那以后会有水在那聚集,会造成你的蜜蜂的啥锈蚀,所以我们一般在戚风洼窝下一拜,而这个是个长芽设备, 因为他是从气变成水,这时候没有泵,我们等这个凝气器下头我们才加循环水泵,才让他啥去循环,所以这时候他是无压,无压我们就俗称叫满水实验, 那满水实验就是啥维持二十四小时无渗漏,而且已经就位在弹簧制作上,这个凝漆器 要做灌水实验,他重量一定要变化,他就容易形成位移,所以我们灌水实验前一定给这个弹簧制作要加上临时支撑。然后等灌水实验完以后,我们要把水放干净,甚至我们还要用啥压缩空气给他吹干。