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我们来看看扁线电机是如何生产出来的。首先车规级的扁线非常的讲究啊,对耐热性、表面绝缘材料的性能和耐久度的要求都很高,工艺中的偏心度、 r 脚都会影响电机的性能,所以生产线材本身的难度就很高,不是谁都能做的。 有了扁线就可以绕至发卡,并把端部的绝缘层去掉。 因为铜线表面有绝缘涂层,所以大规模生产的时候既要保证效率,又不能破坏涂层, 就非常有赖于先进的机器了。 然后就是插纸,把发卡与装在一个模具内, 随后再插入定辅, 这个时候端布很长,为了更好的固定和稳定度,会用机器拧一下,因为接头都挤到了一起嘛,就需要利用机器把接头扩展开来,调整好位置,再用 激光等技术焊接。 焊接也并不简单,因为发卡不可能都完美整齐,还是需要处理的。 而且我们看到点线的层数越多呢,需要焊接的点就怎么样,对就越多,制造的时间就会越长,最后还要做好图层的保护以及接头的处理。 那肯定会有小伙伴问,扁线绕组技术这么好,为什么还没有运用到 plat 板的碳纤维套筒电机上呢?这是因为 plat 板的电机转速可以高达两万转,在超高速运转下,电机的频率达到一千赫兹以上。 在高速段由于曲阜效应和临近效应会使得更换表现,老祖的内部分效率优势就不明显, 所以对超高转速的电机,扁线的优势并不明显。当然这是目前的技术条件下,未来会不会有突破谁也说不准。如果未来派板的碳纤维套筒电机在某一天更换了扁线,就说明又有了新的突破。当然,除了超高转速的屈服效应呢? 扁线电机空载反电视调节的能力较弱也是个问题,这点也很重要,产品匹配不同电压平台调节空载反电视的能力不如原线电机,所以就有了特斯拉大规模更换电机是因为产能不足造成的这个传言。

大家好,我是龙门一个电子爱好者,上期的视频做这个点焊机,因为那个线细了,而且是这个点焊 b 的线细,而且这个刺激的线也有点细,做好之后结果是焊不住电池,这期视频就把它给拆掉,然后重新换成二十五平方的软线,然后把那个点焊 b 的线也全部换成二十五平方的,然后测试一下,结果, ok, 这样的话这就是整个控制部分, 把这个十六平方的这种多细也都是一二五三七型的硬线,把它给拆出来,然后换成这种二十五平方的软线。 哎,这个硬鞋穿的时候就不太好穿, 看他的线属于你的 一百四十, 大哥行不行? 好了,再用三十五平方的软线,然后缠呢是个四圈,这里面三圈,然后缠上这一圈,一共缠了四圈,现在缠好了,现在把它给装到这个管子板上,哎,这个软线比硬线好了好了,装多了, 在线到时候抬下来做个表做个看,但是以后先试一下原铅焊笔可不可以用,可以用的话用那个也可以。我接上这两个控制,一个是直接接接二百二十伏的负极零线,另一根控制就是接控制板了, 接上了把它固定起来, 因为没有压线钳,只能用钳子把它捏紧,捏紧之后然后用那个焊接,再把它给焊上,这样的话接触比较凉,接触比较好,这样的话接口容易发热。 用的剩下这个六十六十公分线,然后这是国标二十五平方的线一部分传传这个刺激了,剩下的就重新做了一个表笔,把以前那个六平方的换掉了,然后把这个触发开关放到这个表笔上,这样的话就可以单手操作,就不需要再脚踏开关了,这样还比较方便。 现在打开打开电源测试一下,现在再测试一下他的电压, 把这个时间和电流都调到最大, 应该得三点,差不多三点二九伏,这个电压的话应该是可以的。现在在用这个表,用这个表底下这个铁板啊看一下,把它调这个调到四,调到四十,最高基本这个调到六十, 还是边上边线有点短,走路都不方便拍视频了,这明显的很,但是还能对调,可以把时间调到五十, 这个调到七十,时间是五十,电流是七十, 这明显就这么掉, 来看一下,看一下汗的效果, 这明显已经很好,丢掉这把这个肚捏这个肚捏捏皮了,直接就这烂了,这样的话基本上就可以了, 找借用八六零点吃试试 电流,因为这个铁板电流稍微有点大,这稍微调小, 这样焊接非常好,用 暴力的方式才能把它给拆下来,这上面都全是 焊点,就是四个孔,这样以后组装组装电池,焊接电池的话直接就可以不用,我老铁 既然改,改好之后再使用档位的话都不需用,这个是得大约五十,这个是六十五,时间是五十,电流是六十五就可以了,如果调的过大的话,会直接把它给烧穿了。 我今天的视频就分享到这里,夫妻会用这个电焊,电焊机会长期出镜,会改造很多的,包括是就是电动螺丝刀电池了,或者是其他的用那个锂电池的。上面今天视频就到这里,谢谢大家观看。
